單紹仁
(安陽(yáng)中聯(lián)水泥有限公司)
我公司石灰石預(yù)均化堆場(chǎng)采用ф90m圓形堆取料機(jī)進(jìn)行堆取料作業(yè),使用一年后出現(xiàn)堆料機(jī)回轉(zhuǎn)電機(jī)電流高跳停故障,經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查是軸承進(jìn)灰造成軸承運(yùn)轉(zhuǎn)阻力大使得電機(jī)電流高跳停,柴油清洗軸承后正常運(yùn)轉(zhuǎn)。隨后出現(xiàn)多次相同故障,均采取清洗辦法處理,但這都是應(yīng)急措施。我們經(jīng)過(guò)分析設(shè)備結(jié)構(gòu),進(jìn)行了軸承密封設(shè)計(jì)并利用設(shè)備大修機(jī)會(huì)進(jìn)行改造安裝,從而徹底解決了軸承進(jìn)灰造成的故障。
01 存在問(wèn)題及原因分析
堆取料機(jī)結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1,堆料機(jī)回轉(zhuǎn)支架通過(guò)上下端回轉(zhuǎn)支承與其他部件連接,堆料機(jī)回轉(zhuǎn)電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)堆料機(jī)往返擺動(dòng)布料。
圖1 ф90m圓形堆取料機(jī)
設(shè)備巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)堆料機(jī)回轉(zhuǎn)擺動(dòng)時(shí)上端支承部位有“吱、吱”的響聲,同時(shí)回轉(zhuǎn)電動(dòng)機(jī)發(fā)熱及電流高直至跳停,電動(dòng)機(jī)額定電流1.7A,跳停時(shí)電流達(dá)到2.1A。
檢查上端支承軸承,發(fā)現(xiàn)軸承下面有油從軸承流出,而軸承上面被積灰覆蓋,見(jiàn)圖2。分析認(rèn)為,上端軸承垂直安裝,物料順進(jìn)料皮帶溜子下落產(chǎn)生揚(yáng)塵,加上空氣中含有粉塵,日積月累軸承上面堆滿粉塵(投產(chǎn)到發(fā)生故障,崗位工沒(méi)清理過(guò)該部位)。隨著軸承的轉(zhuǎn)動(dòng),粉塵向下逐漸進(jìn)入軸承內(nèi)部。軸承潤(rùn)滑油從軸承外圈中間加油孔打進(jìn)后,潤(rùn)滑油不能將粉塵向上擠出,只能向下流出,從表象看軸承潤(rùn)滑充足。隨著時(shí)間的延長(zhǎng),進(jìn)入軸承內(nèi)部的粉塵越聚越多,堆料機(jī)回轉(zhuǎn)電動(dòng)機(jī)運(yùn)行阻力隨之越來(lái)越大,所以電動(dòng)機(jī)發(fā)熱、電流高,直至跳停。將軸承上面的積灰清理后用柴油從軸承上面清洗軸承,軸承清洗后堆料機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
圖2 軸承積灰示意圖
分析認(rèn)為,軸承上下端均沒(méi)有密封,軸承下面有潤(rùn)滑油流出可以防止粉塵從下面進(jìn)入軸承,而軸承上面粉塵可以進(jìn)入軸承內(nèi)部。軸承沒(méi)有密封引起軸承進(jìn)灰是造成堆料機(jī)故障的根本原因。
02 軸承密封設(shè)計(jì)
根據(jù)堆料機(jī)故障的產(chǎn)生原因,需對(duì)軸承增設(shè)密封裝置。用薄鋼板將堆料機(jī)進(jìn)料溜子與堆料機(jī)回轉(zhuǎn)支架封閉(見(jiàn)圖3新增密封板);用薄鋼板制作成迷宮密封,靜密封與進(jìn)料皮帶機(jī)固定支架用螺栓連接,動(dòng)密封與堆料機(jī)進(jìn)料溜子上端法蘭用螺栓連接(見(jiàn)圖3新增迷宮密封)。軸承上部涂抹潤(rùn)滑脂;動(dòng)、靜密封內(nèi)部填有潤(rùn)滑脂,定期清理更換動(dòng)、靜密封槽內(nèi)潤(rùn)滑脂,以防潤(rùn)滑脂與灰塵變硬后影響迷宮密封的運(yùn)轉(zhuǎn)。
圖3 軸承新增密封后示意圖
03 使用效果
采取上述措施后,在軸承原來(lái)的潤(rùn)滑系統(tǒng)正常工作的同時(shí),定期打開(kāi)軸承靜密封清理、更換密封槽內(nèi)的潤(rùn)滑脂,使用至今兩年多時(shí)間堆料機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,軸承密封效果良好。
來(lái)源:《水泥工程》2017
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